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煤礦主排水泵自動化控制系統(tǒng)探索

時間:2022-08-19 05:39:59 自動化論文 我要投稿
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煤礦主排水泵自動化控制系統(tǒng)探索

摘要:煤礦井下進(jìn)水嚴(yán)重威脅著綜采工作面的安全生產(chǎn)。在分析傳統(tǒng)排水系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,將其改造為基于PLC的主排水自動控制系統(tǒng),詳細(xì)說明了該系統(tǒng)中水位監(jiān)測系統(tǒng)這一子系統(tǒng)的設(shè)計,完成了對該系統(tǒng)的硬件和軟件設(shè)計,并在實際應(yīng)用中取得了良好的效果。

煤礦主排水泵自動化控制系統(tǒng)探索

關(guān)鍵詞:煤礦;主排水泵;改造;PLC;效率

我國對綜采工作面的排水工作研究相對滯后。據(jù)統(tǒng)計表明,我國仍有部分企業(yè)基于人工判斷工作面水位增長的速度,不能及時根據(jù)水位變化情況實現(xiàn)對主排水泵的精確控制[1]。因此,傳統(tǒng)主排水泵的控制方法嚴(yán)重威脅著綜采工作面安全。故以某煤礦中央泵房的主排水系統(tǒng)為研究對象對主排水泵的控制方法進(jìn)行改造,設(shè)計一套高效、自動控制的主排水系統(tǒng),并對其實際應(yīng)用效果進(jìn)行分析。

1水位監(jiān)測系統(tǒng)的設(shè)計

1.1主排水系統(tǒng)簡介

該煤礦中央泵房的主排水系統(tǒng)包括5臺主排水泵。其中,1臺泵為在用泵,3臺泵為備用泵,剩余1臺泵為檢修泵。該主排水系統(tǒng)及其各泵支路的結(jié)構(gòu)如圖1所示。

1.2水位監(jiān)測原理分析

水位監(jiān)測主要是基于壓力傳感器所實現(xiàn)的,其原理圖如圖2所示。該傳感器內(nèi)部總共有4個電橋。當(dāng)其所承受的壓力為0時,4個電橋處于相對平衡的狀態(tài),所輸出的電壓信號為0。將其置于水中,由于水壓的作用,電橋的平衡被打破,而且水位越高,壓力越大,其輸出的電壓值越大,即輸出電壓值與水位高度是成正比的關(guān)系[2]。

1.3水位監(jiān)測系統(tǒng)的硬件組成

水位監(jiān)測系統(tǒng)的主要功能是實現(xiàn)對主水倉水位的監(jiān)測,當(dāng)水位超過一定限值時在發(fā)出報警的同時控制主排水泵的啟動。因此,水位監(jiān)測系統(tǒng)的硬件主要包括傳感器、轉(zhuǎn)換器、PLC以及接口等。系統(tǒng)將傳感器采集到的水壓信號轉(zhuǎn)換為電信號輸送至PLC中,并與PLC中的預(yù)設(shè)值進(jìn)行比較,一旦發(fā)現(xiàn)超出預(yù)設(shè)值即發(fā)出報警。

2主排水泵自動控制系統(tǒng)的設(shè)計

2.1功能需求

1)實現(xiàn)對主排水泵的自動控制。系統(tǒng)能夠根據(jù)實時水位實現(xiàn)對主排水泵的啟動、停止操作等控制。2)實現(xiàn)對主排水泵的手動控制。當(dāng)系統(tǒng)需要檢修或PLC失效時,做作業(yè)人員可以根據(jù)檢修的要求,任意控制一臺主排水泵的停止與運(yùn)行,并要求在手動控制狀態(tài)每臺泵處于相互獨(dú)立的狀態(tài)。3)實現(xiàn)水泵的自動輪換和調(diào)用。當(dāng)系統(tǒng)監(jiān)測到某臺水泵開啟的次數(shù)已經(jīng)達(dá)到其檢修的要求,系統(tǒng)會自動將該水泵從輪換陣容中剔除;水泵在每次啟動或停止工作時均必須確保出水閘處于關(guān)閉狀態(tài)。4)報警功能。當(dāng)PLC控制系統(tǒng)不能正常工作時,系統(tǒng)將自動發(fā)出報警,以提醒工作人員及時進(jìn)行維修。

2.2控制系統(tǒng)的硬件設(shè)計

1)硬件組成。與其他控制系統(tǒng)相類似,本文所改造主排水自動控制系統(tǒng)的主要包括:PLC控制器、顯示屏、信號采集系統(tǒng)以及執(zhí)行機(jī)構(gòu)等硬件部分。具體硬件組成示意圖如圖3所示。2)信號采集設(shè)計。本系統(tǒng)中的信號采集包括模擬量信號的采集和開關(guān)量信號的采集。其中,對液位傳感器、壓力傳感器、溫度傳感器信息的采集屬于模擬量采集;對水泵啟動、停止的控制屬于開關(guān)量信息的采集。此外,在PLC中提前設(shè)置水位的四個限度值,分別為超高水位H4、高水位H3、低水位H2、超低水位H1;溫度傳感器主要監(jiān)測電機(jī)的溫度;電機(jī)過載檢測通過所采集到的信號值大小判斷電機(jī)是否處于過載狀態(tài)。3)PLC控制的實現(xiàn)。本系統(tǒng)的控制核心部件為PLC,PLC通過對實時水位、溫度、壓力等參數(shù)的判斷,控制執(zhí)行機(jī)構(gòu)做出相應(yīng)的動作。執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要包括報警功能、水泵的啟?刂颇K、與各個閥相對應(yīng)的控制模塊等。

2.3控制原理分析及軟件設(shè)計

本系統(tǒng)的控制思路描述如下:系統(tǒng)將各傳感器的信息輸送至PLC中,若此時水位大于設(shè)置低水位的數(shù)值時,系統(tǒng)將根據(jù)電網(wǎng)監(jiān)測數(shù)值決定是否啟動單臺水泵。當(dāng)用電處于峰值狀態(tài)時,系統(tǒng)不啟動主排水泵;當(dāng)用電處于低谷狀態(tài)時,系統(tǒng)將對電機(jī)溫度等參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測,并啟動射流泵使注水泵處于真空狀態(tài),若各項參數(shù)均在范圍之內(nèi),則啟動1號水泵開始排水。若此時水位大于高水位的數(shù)值時,系統(tǒng)將發(fā)出報警,并直接執(zhí)行單臺水泵啟動程序,同時開啟1號和2號水泵;當(dāng)水位大于超高水位的數(shù)值時,系統(tǒng)將直接調(diào)用單臺水泵的啟動程序,并開啟3號水泵,若經(jīng)過一段時間后水位仍占大于超高水位,系統(tǒng)將啟動4號水泵,當(dāng)水位低于超低水位的數(shù)值時,系統(tǒng)將先關(guān)閉出水閘閥,然后關(guān)閉水泵。

3結(jié)語

為解決傳統(tǒng)井下主排水系統(tǒng)控制不及時、控制項目單一的問題,對傳統(tǒng)井下主排水系統(tǒng)進(jìn)行改造,實現(xiàn)了對主排水泵的自動化控制的同時,還豐富了控制項目(電網(wǎng)監(jiān)測、電機(jī)溫度監(jiān)測以及水位監(jiān)測等)。此外,經(jīng)實踐表明該控制系統(tǒng)有效提升了主排水泵的使用效率,確保綜采工作面的安全性。

參考文獻(xiàn)

[1]陳更林,李明,張景松,等.煤礦主排水泵微機(jī)監(jiān)測系統(tǒng)的研制[J].工礦自動化,1997(4):11-13.

[2]姬劍波.淺析新橋煤礦主排水泵集控系統(tǒng)[J].陜西煤炭,2014,33(4