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煤礦工作面自動化控制系統(tǒng)探討
摘要:我國綜采工作面自動化的研究己經(jīng)有十多年的歷史,但總的來說,綜采工作面自動化的設(shè)備零散組合多,整體成套系統(tǒng)少,因此系統(tǒng)可靠性有待提高。本文介紹工作面綜采自動化控制系統(tǒng)的配套應(yīng)用,以實現(xiàn)工作面少人化、無人化開采為目標。系統(tǒng)依托貫穿工作面、順槽的工業(yè)以太網(wǎng)通信系統(tǒng)及無線網(wǎng)絡(luò)通信平臺,實現(xiàn)以綜采設(shè)備自動化控制為核心,人員就地巡視干預(yù)為輔助,順槽、地面遠程集中監(jiān)控為支撐的自動化控制模式。
關(guān)鍵詞:綜采工作面;自動化;成套設(shè)備;遠程監(jiān)控
1概述
我國煤礦有綜采工作面3000多個,其中配備高端自動化裝備的工作面有450個,僅占綜采工作面總數(shù)的15%。而發(fā)達國家已達到100%,基本開始了綜采工作面從5人采煤向2人采煤再向無人化采煤的過渡[1,2]。例如:平均日產(chǎn)1.07萬噸,采高2.05米的OakyCreek煤礦;平均日產(chǎn)近2萬噸,采高3-3.2米的嘉能可(Glencore)公司布爾加井工礦(BulgaUnderground);日產(chǎn)最高4.5萬噸,采高4.5-4.8米,最高月產(chǎn)100萬噸的Anglo公司莫蘭巴北礦等。這些煤礦已發(fā)展到工作面班長1人,操作工3人,巡視工1人的5人開采模式[3]。國內(nèi)也有二十多個礦區(qū)進行過綜采工作面自動化的探索與嘗試[3,4],典型的有神東榆家梁、黃陵礦等。這些探索很大程序上促進了我國綜采設(shè)備的發(fā)展。如液壓支架可以實現(xiàn)跟隨采煤機的位置和方向自動完成降-移-升、推溜、噴霧等動作,采煤機能夠?qū)崿F(xiàn)記憶割煤,運輸設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)變頻啟停和煤流監(jiān)控調(diào)速等技術(shù)。但總的來說,綜采工作面自動化的整體配套設(shè)備還有欠缺,系統(tǒng)可靠性還有待提高。本文以紅柳煤礦I040301綜采工作面為例,介紹工作面綜采自動化控制系統(tǒng)的配套及可靠容錯機制。綜采自動化以工作面少人化、無人化開采為目標,依托貫穿工作面、順槽的工業(yè)以太網(wǎng)通信系統(tǒng)及無線網(wǎng)絡(luò)通信平臺,實現(xiàn)以綜采設(shè)備自動化控制為核心,人員就地巡視干預(yù)為輔助,順槽、地面遠程集中監(jiān)控為支撐的自動化控制模式[5]。
2煤礦工作面綜合自動化系統(tǒng)配套
2.1系統(tǒng)配套組成
紅柳煤礦I040301自動化工作面采用北京天地瑪珂公司綜采自動化成套系統(tǒng)SAM,以液壓支架電液控系統(tǒng)SAC為基礎(chǔ),采煤機絕對定位系統(tǒng)LASC為核心,智能集成供液系統(tǒng)SAP、工作面視頻監(jiān)控系統(tǒng)SAV、采煤機控制系統(tǒng)SAS、順槽三機集成控制系統(tǒng)SAT、順槽膠帶輸送機集成控制系統(tǒng)SAB、集成供電系統(tǒng)、工作面工業(yè)以太網(wǎng)通訊、順槽監(jiān)控中心、工作面語音通信、工作面控制模塊等12子系統(tǒng)為輔助,實現(xiàn)可視化遠程干預(yù)型智能化采煤技術(shù)。具有在地面調(diào)度中心對綜采工作面設(shè)備(采煤機、液壓支架、運輸機、轉(zhuǎn)載機、破碎機、皮帶機系統(tǒng))的監(jiān)測功能、“一鍵”啟?刂坪瓦h程干預(yù)操控功能;具有在順槽控制中心對綜采工作面設(shè)備的監(jiān)測及集中控制功能;具有對工作面綜采設(shè)備的數(shù)據(jù)集成、處理、故障診斷、管理等功能;具有工作面工業(yè)以太網(wǎng),實現(xiàn)數(shù)據(jù)的高速傳輸;具有工作面視頻系統(tǒng),實現(xiàn)對主要綜采設(shè)備的實時監(jiān)控;實現(xiàn)雙向全截深與雙向半截深采煤工藝的自動化跟機模式;具有工作面自動找直功能;具有單機故障其他設(shè)備不受影響的容錯機制。
2.2系統(tǒng)配套原理及結(jié)構(gòu)
2.2.1工作面自動化a.SAC結(jié)構(gòu)組成及原理每臺支架安裝一臺16功能電磁主閥和控制器,控制器之間通過4C線連接(CAN總線通訊協(xié)議)可實現(xiàn)鄰架、成組、順序操作。右立柱安裝壓力傳感器(測量值0-60MPa),推移千斤安裝形成傳感器(測量值0-960mm),在左立柱安裝紅外接收器(采煤機定位)實現(xiàn)跟隨采煤機跟機自動操作,每10臺支架安裝一組(兩個)傾角傳感器(測量值-30。~30。),機頭安裝一個信號轉(zhuǎn)換器和網(wǎng)絡(luò)變換器,負責將CAN總線通訊轉(zhuǎn)換為RS422通訊,將數(shù)據(jù)傳輸至監(jiān)控中心網(wǎng)絡(luò)交換機。同時監(jiān)控中心將操作的指令通過CAN總線通訊傳輸至支架,實現(xiàn)數(shù)據(jù)交互和遠程操作。系統(tǒng)通過讀取LASC慣性導航生成的工作面曲線實現(xiàn)工作面自動找直功能。b.LASC2.0結(jié)構(gòu)組成(LongWallAutomationSteeringCommitte)LASC是一套數(shù)據(jù)采集處理系統(tǒng),安裝INS慣性導航系統(tǒng)(實現(xiàn)精確定位,姿態(tài)檢測)、搖臂安裝角度傳感器、SPMS采煤機位置測量系統(tǒng)等可實現(xiàn)采煤機精確定位、采高測量、煤機速度測量、機身姿態(tài)檢測、工作面直線度測量等。輔助以工作面煤層模型,可實現(xiàn)采煤機保持工作面平直(防上竄下滑)、采煤機自動調(diào)高控制(適應(yīng)起伏變化)、保持采煤機在煤層及3D可視化虛擬現(xiàn)實等功能。c.SAV結(jié)構(gòu)組成及原理每6臺支架安裝一臺云臺攝像儀(可實現(xiàn)180°旋轉(zhuǎn))和綜合接入器,綜合接入器之間通過4N線連接(TCP/IP通訊協(xié)議)、每12臺支架安裝一臺WI-FI基站與綜合接入器通過4NS線連接(2.4G無線通信),每3臺支架安裝一臺照明燈,工作面機頭機尾個安裝一臺光電轉(zhuǎn)換器,負責將TCP/IP通訊轉(zhuǎn)換為光纜通訊,將視頻數(shù)據(jù)傳輸至監(jiān)控中心光電轉(zhuǎn)換器后接入數(shù)據(jù)交換機。d.SAS結(jié)構(gòu)組成及原理采煤機安裝一臺WI-FI基站(2.4G無線通信),負責LASC系統(tǒng)與工作面WI-FI環(huán)網(wǎng)進行數(shù)據(jù)交互,采煤機電纜通過載波通訊與順槽載波通訊模塊進行數(shù)據(jù)交換,負責將采煤機工況傳輸至順槽網(wǎng)絡(luò)交換機,同時監(jiān)控中心將遠控操作的指令通過載波通訊傳輸至煤機,實現(xiàn)數(shù)據(jù)交互。通過記憶采煤機LASC絕對位置、搖臂擺角、速度等數(shù)據(jù),實現(xiàn)采煤機記憶割煤。2.2.2順槽監(jiān)控自動化a.監(jiān)控中心結(jié)構(gòu)組成及原理安裝有6臺主機6臺顯示器(支架主界面、采煤機主界面、綜合控制主界面、支架視頻、煤壁視頻、跟機視頻),1臺支架遠程操作臺(與支架主機通過RS232通訊),1臺采煤機遠程操作臺(與采煤機主機通過RS232通訊),3臺數(shù)據(jù)交換機,將工作面和順槽數(shù)據(jù)進行集合處理,處理完畢的數(shù)據(jù)經(jīng)過工作面模型控制計算后發(fā)出指令,通過CAN總線通訊和載波通信傳輸至支架和采煤機(順槽-采場)。經(jīng)過處理的數(shù)據(jù)通過一臺路由交換機及光電轉(zhuǎn)化器實現(xiàn)順槽與井下以太網(wǎng)的通訊,從而與地面實現(xiàn)數(shù)據(jù)交互(順槽-地面)。b.SAP結(jié)構(gòu)組成及原理每臺泵站安裝1臺綜合接線器,整套系統(tǒng)安裝1臺泵站主機、1臺操作臺(與泵站主機通過RS232通訊)、1臺PLC控制器(PLC接入組合開關(guān)先導回路),可實現(xiàn)遠程和就地控制,泵站和泵箱安裝壓力傳感器、液位傳感器、流量傳感器、濃度傳感器、電流傳感器油位傳感器、溫度傳感器等,綜合接線器將傳感器數(shù)據(jù)采集傳輸PLC控制器,PLC將數(shù)據(jù)傳輸至泵站主機,集控主機分析處理,通過3180通訊將數(shù)據(jù)傳輸至綜合接入器,綜合接入器接入監(jiān)控中心的網(wǎng)絡(luò)交換機實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集交互。2.2.3地面監(jiān)控自動化地面調(diào)度室安裝1臺服務(wù)器、2臺工作站(1臺支架主機、1臺采煤機主機)、3臺監(jiān)視器、1臺網(wǎng)絡(luò)交換機、1臺支架遠程操作臺(與支架主機通過RS232通訊)、1臺采煤機遠程操作臺(與采煤機主機通過RS232通訊),井下數(shù)據(jù)通過以工業(yè)太網(wǎng)通訊接入網(wǎng)絡(luò)交換機后連接服務(wù)器,經(jīng)過服務(wù)器分析處理接入地面工作站,可實現(xiàn)地面調(diào)度對工作面設(shè)備的檢測功和遠程啟?刂萍斑h程干預(yù)操作功能。
3系統(tǒng)實現(xiàn)的主要功能
3.1綜采工作面自動化系統(tǒng)主要實現(xiàn)的功能
采煤機以記憶割煤為主,人工干預(yù)為輔,其過程如圖2所示;液壓支架以跟隨采煤機自動動作為主,人工干預(yù)為輔;綜采運輸設(shè)備實現(xiàn)集中自動化控制;依據(jù)LASC系統(tǒng)實現(xiàn)對工作面直線度狀態(tài)監(jiān)測,并在支架跟機自動控制過程中實現(xiàn)自動找直,其找直的電液控制參數(shù)設(shè)置及效果分別如圖3(a)和圖3(b)所示;依托全工作面視頻實時監(jiān)控;實現(xiàn)集視頻、語音、遠程集中控制為一體的綜采工作面自動化系統(tǒng),實現(xiàn)綜采工作面自動化控制系統(tǒng),實現(xiàn)工作面采煤機、刮板運輸機和液壓支架等設(shè)備的聯(lián)動控制和關(guān)聯(lián)閉鎖等功能。利用壓力、流量、行程、負荷、視頻等各種傳感器實現(xiàn)綜采工作面工況、設(shè)備狀態(tài)等信息的感知,為自動化系統(tǒng)的判斷提供依據(jù)。系統(tǒng)實現(xiàn)的主要自控功能為:具有雙向全截深采煤工藝的自動化跟機模式,采煤機記憶割煤,工作面液壓支架跟機移架、推溜、護幫板和伸縮梁的聯(lián)動。具有對工作面綜采設(shè)備的數(shù)據(jù)集成、處理、故障診斷、管理等功能。具有LASC采煤機絕對定位軌跡記錄,工作面自動找直功能。具有在地面調(diào)度中心對井下設(shè)備(采煤機、液壓支架、運輸機、轉(zhuǎn)載機、破碎機系統(tǒng))的“一鍵”啟?刂坪瓦h程干預(yù)操控功能。具有在地面調(diào)度中心對綜采工作面設(shè)備的監(jiān)測功能。具有在順槽控制中心對綜采工作面設(shè)備的監(jiān)測及集中控制功能;具有泵站系統(tǒng)設(shè)備工況監(jiān)測及控制功能。具有對采煤機工況監(jiān)測與遠程控制功能。具有工作面工業(yè)以太網(wǎng),實現(xiàn)數(shù)據(jù)的高速傳輸。具有工作面視頻系統(tǒng),實現(xiàn)對主要綜采設(shè)備的實時監(jiān)控。具有井上下數(shù)據(jù)傳輸功能。具有對液壓支架工況監(jiān)測與遠程控制功能。具有對工作面運輸設(shè)備運行狀態(tài)監(jiān)測及控制功能。當綜采工作面自動化控制系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,各子系統(tǒng)不受綜采自動化系統(tǒng)控制,以保證在檢修和自動化控制系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,各子系統(tǒng)能單獨開車,確保生產(chǎn)不受影響。
3.2實施過程中發(fā)現(xiàn)的一些問題
通過項目實施,也發(fā)現(xiàn)了一些問題,主要表現(xiàn)如下:(1)自動化生產(chǎn)過程中煤巖識變功能是下一步突破的重點,雖聯(lián)系廠家進行了進一步的嘗試,但因攝像頭安裝位置、采高、大塊煤砸等,取得的效果不明顯;(2)自動化割煤是在采煤機學習正常循環(huán)結(jié)束后,利用記憶割煤功能實現(xiàn)的自動化割煤,在采場條件發(fā)生變化的情況下(如小構(gòu)造、褶曲、仰俯采變化較大的情況),采煤機自動化適應(yīng)能力差,無法準確及時的調(diào)整采煤機姿態(tài)。(3)隨著工作面的推進高差出現(xiàn)變化,工作面斜長也隨著變化,屆時需要通過調(diào)整支架架型及采場偽斜來控制刮板輸送機位置(既調(diào)整刮板輸送機的上竄下滑),自動化設(shè)備的無法滿足這種情況的開采。(4)工作面片幫煤於堵出現(xiàn)大塊煤翻出電纜槽現(xiàn)象,人工操作拉架時,會將抬底千斤行程全部伸完后在進行拉架,這樣有效防止底槽電纜被擠故障,而自動化拉架未能實現(xiàn)該功能。(5)人工在拉架結(jié)束升架時,根據(jù)工作面采場條件一般會將平衡千斤動作將頂梁上仰1°左右,這樣既能保證頂梁接頂嚴實,又能防止偽頂脫落而造成空頂,而自動化拉架未能實現(xiàn)該功能。(6)工作面在周期來壓期間會出現(xiàn)局部片幫現(xiàn)象,人工割煤時會采取超前移架或帶壓擦頂移架及時支護頂板,而自動化拉架未能實現(xiàn)該功能。(7)支架無人員識別功能,人員在架間作業(yè)時也會自動操作,存在安全隱患;(8)液壓支架因本架濾芯堵塞更換不及時而出現(xiàn)的動作慢,導致部分動作不到位,且動作慢等現(xiàn)象。(9)程序穩(wěn)定性差,跟機過程中部分支架未能完成規(guī)定動作。(10)自動割煤拉架后,支架中心距調(diào)整狀態(tài)不準確,存在“甩頭”現(xiàn)象。(11)采煤機斷電后,原學習記憶有關(guān)數(shù)據(jù)無法保存,需重新學習。
4結(jié)論
盡管綜采工作面自動化的研究己經(jīng)有十多年的歷史,但總的來說,綜采工作面自動化系統(tǒng)可靠性尚有待提高。本文以紅柳煤礦I040301綜采工作面為例,實現(xiàn)集視頻、語音、遠程集中控制為一體的綜采工作面自動化系統(tǒng),實現(xiàn)工作面采煤機、刮板運輸機和液壓支架等設(shè)備的聯(lián)動控制、自動找直和關(guān)聯(lián)閉鎖等功能。同時也揭示出了綜采工作面自動化系統(tǒng)中仍需要下功夫進行研究的一些問題。
參考文獻
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[2]黃曾華,綜采工作面自動化控制技術(shù)的應(yīng)用現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢[J].工礦自動化,2013,39(10):17,21.
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[5]神華寧煤集團紅柳煤礦綜采二隊,I040301綜采工作面采煤作業(yè)規(guī)程,2017,6.
作者:楊長俊 李偉 單位:國家能源集團寧煤集團紅柳煤礦